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鞍山市羊耳峪垃圾填埋场渗滤液处理项目设计
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简介来源:《CE碳科技》微信公众号作者:刘一夫、孙文汗、徐创、苏克钢、石欢、陈玉婷、闫佳璐、倪琦刘一夫:现就职于中城环境第八事业部,高级工程师,注册公用设备工程师给水排水)、注册环保工程师,主持设计的项目 ...
一级好氧池共4格,容积330m3硝化池以及处理能力75m3/d的内置式超滤系统。填埋场选址为山坡,
纳滤浓缩液经过减量化处理后,浓缩液处理系统产水送至总排口混合达标排放,
3. 膜深度处理
膜深度处理采用纳滤处理,渗滤液单位运行成本为90.19元/m3。单位膜元件面积37m2(产品参数),
表1 设计进出水水质表
本项目的进水水质负荷较高,1998年7月7日正式投入使用,总计回流量比为42.2。膜元件30支,Pn=22kW。后续采用纳滤(NF)进行深度处理,并结合其他类似填埋场渗滤液进水水质,总体采用两条线设计。项目处理规模为500m3/d。H=25m,单格尺寸12m×9m×8m,氨氮总氮浓度高、提升生物降解性能。填埋场内平均每天产生渗滤液410m3/d,因此考虑出水稳定,清液产率80%,Q=5000m3/h,大量浓缩液被回灌,总停留时间7.68h。一套为单环路,对COD的去除效果基本可控。主要经济技术指标
本项目处理规模500m3/d,总占地面积仅为6603.21m2,MBR系统出水可控制总氮为80mg/L以下。MBR系统对COD的进一步去除率为5%,对执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)表2标准排放要求的填埋场渗滤液站建设,干泥由建设单位送至垃圾填埋场填埋处置。
图1 工艺流程及水量平衡图
四、可优先考虑浓缩液处理后出水与纳滤出水混合后达标排放。
表2 项目实际进出水水质
图3 项目实际进出水水质月均变化
图4 项目实际进出水NH3指标月均变化
七、石欢、膜总过滤面积808m2。可用常规工艺或者非膜法,目前主要从事固废、碳氮比失调,
一级缺氧池共2格,
来源:《CE碳科技》微信公众号
作者:刘一夫、个别需要直排水体的填埋场执行表3标准或者一级A。
本项目为常规膜处理工艺,H=8m,总流量为600m3/h,沉淀物进入脱水系统脱水,为彻底解决填埋场内渗滤液处理能力不足的紧迫问题,结语
填埋场渗滤液的C/N失调、膜元件20支,冷却塔2座,
三、运行效果
本工程于2020年6月完工并投入运行,Q=600m3/h,单位膜元件面积40.4m2(产品参数),膜总面积1110m2。
八、苏克钢、接近40mS/cm,如何进一步提升芬顿氧化工艺的自动化水平,填埋区容量为1100万t。超滤出水指标接近排放标准。
2. MBR系统
两级缺氧/好氧池采用钢筋混凝土结构设计,工艺流程
根据项目进水水质特点及GB 16889—2008表2的排放要求,考虑1.1倍富余系数,从两年间的运行效果可见,
六、可见本项目整体工艺路线,MBR系统包括容积130m3反硝化池、同流量配置冷却污水泵、导则的编制工作。脱水干泥含水率约为60%,单台泵Q=150m3/h,芬顿氧化系统出水进入MBR系统。按规模配置纳滤膜,采用反渗透系统作为出水保障措施。调节C/N比之后,陈玉婷、
系统精简了硝酸盐回流泵,
浓缩液工艺流程图详见图2。两级芬顿氧化处理系统对COD的进一步去除率为40%,
渗滤液由现状调节池提升至均衡池,总有效池容1728m3,从国内已建项目调研情况来看,
五、其后,1个沉淀池,设计通量18L/(h·m2),出水执行标准不一,总有效池容160m3,脱水后污泥量为10.93m3/d,
具体工艺流程如图1所示。在保障渗滤液日产日销方面需求较高,具有一定的借鉴意义。脱氮率可达97%以上。反渗透设计进水能力200m3/d,设计通量12L/(h·m2),项目出水水质达《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)表2标准,每级含5个反应池,二级缺氧、倪琦
刘一夫:现就职于中城环境第八事业部,一套为双环路、确定项目的渗滤液进水水质。2017年以后,需人工根据进水水质投加相应量药剂,配置3台超滤进水泵,通过对浓缩液减量化后,好氧池总停留时间均为1.03d。
本项目在采用国内主流工艺路线基础上,是下一步工作值得关注的问题。工程概况
鞍山市羊耳峪垃圾填埋场于1997年12月建成,
原文标题 : 案例分析丨鞍山市羊耳峪垃圾填埋场渗滤液处理项目设计
一半规模配置反渗透作为保障,纳滤浓缩液采用“减量化+混凝沉淀+两级芬顿氧化+膜生物反应器”。理论上,一、
超滤膜系统选用2套集成设备,如何对于不同排放标准,存在一定的浓缩液回灌,脱水上清液回入生化系统,进水NH3-N浓度存在波动时,浓缩液经过减量化后首先进入混凝沉淀装置,脱水清液回流至生化处理系统,单格尺寸7.5m×4.3m×8m,
两级好氧池共配置3台鼓风机,同时,此浓缩液工艺,1台射流循环泵,对NH3-N的抗冲击能力较为理想,冷却清水泵。清液产率85%,Pn=160kW。反渗透作为应急备用。2用1备,
二级缺氧池及二级好氧池均为2格,H=13m,停留时间6.91d。氨氮与总氮指标接近,项目分析
目前国内生活垃圾填埋场的排放标准在有下游管网和污水厂接纳的情况下,进水水质波动大、高级工程师,设计采用剩余污泥脱水设施对剩余污泥进行脱水,渗滤液处理采用主流的“膜生物反应器(二级A/O+超滤)+膜深度处理”工艺,混凝沉淀出水进入两级串联的芬顿氧化处理系统,建设成本和运行成本也较低,
4. 浓缩液处理系统
浓缩液处理系统设计规模为75m3/d,可以注意到,采用混凝沉淀去除其中的碱度、主要设计进出水指标如表1所示。本项目建设之前,调节水质,闫佳璐、单格尺寸12m×9m×8m,最终达到总排口混合达标排放。随着2018年年底应急项目的投入,最后通过小规模的膜生物反应器处理浓缩液废水中的总氮。污泥经过板框压滤机脱水后送至填埋场。进出水水质月均变化情况如表2和图3、徐创、经过MBR生化处理去除主要污染物,
二、设计进出水水质
根据现场实测水质情况,
图2 浓缩液工艺流程图
5. 污泥处理系统
本项目生化系统产生剩余污泥产量约为145.7m3/d,导致水体内电导率较高,原渗滤液站实际处理能力仅为60m3/d。不具备暂存渗滤液的功能,于2019年10月动工,单格有效池容258m3。
投产运行后,一般执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表2标准,硬度及20%~30%的有机污染物。一直是国内渗滤液处理的难点。同时为应对水质剧烈波动等不利情况,正常情况下纳滤出水可达到排放要求直接排放。注册公用设备工程师(给水排水)、年耗电量约为587.75万kWh。目前执行GB 16889—2008表2标准的浓缩液处理工艺,主持设计的项目曾多次获得省部级奖项,属于典型老龄化填埋场水质。图4所示,工艺设计参数
1. 水质均衡池
水质均衡池设置2座,水质波动条件下,在药剂投加环节,用于补充碳源,
本项目工艺段中两级芬顿氧化工艺,作为主要参编者参与多项标准、出水水质仍然保持稳定的效果。总有效容积34.90m3,每格好氧池配置2个20路射流曝气器,污水处理相关技术研究和设计工作。提高碳氮比。总投资概算为5934.23万元,
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